“老樹”開“新花” 中鋁包頭企業(yè)逆勢突圍
2015年01月27日 8:47 5397次瀏覽 來源: 趙敏 賀自強 分類: 重點新聞 作者: 中國有色金屬報
2014年7月,中鋁包頭企業(yè)實現(xiàn)利潤36萬元,一舉扭轉(zhuǎn)了33個月以來的連續(xù)虧損局面。在接下來的幾個月中,該企業(yè)持續(xù)保持盈利狀態(tài),下半年累計實現(xiàn)盈利1.18億元,全年同比減虧2.17億元。
盈利的背后,該企業(yè)在去年7月份投產(chǎn)運行的包鋁熱電廠功不可沒。該熱電廠自投產(chǎn)后的半年時間里發(fā)電28.7億千瓦時,供電量26.2億千瓦時,平均負(fù)荷率達(dá)98%,在國內(nèi)33萬機組規(guī)模電廠中,這一組數(shù)字達(dá)到甚至超越了很多行業(yè)先進(jìn)電廠的指標(biāo)。
“多發(fā)一度電,效益就增加一分,包鋁熱電廠自投產(chǎn)以來就為包鋁降本增效貢獻(xiàn)2.1億元。這得益于中鋁公司積極推進(jìn)的轉(zhuǎn)型升級、結(jié)構(gòu)調(diào)整策略,”包鋁集團董事長、總經(jīng)理,包頭鋁業(yè)執(zhí)行董事、總經(jīng)理柴永成說,“作為電解鋁板塊一個重要的試點企業(yè)和典型樣本,包鋁是這一戰(zhàn)略思路的力行者,更是受益者。包鋁只是中鋁公司成員企業(yè)中實行結(jié)構(gòu)調(diào)整、升級發(fā)展和市場化改革的一個縮影。”
調(diào)整結(jié)構(gòu) 完善產(chǎn)業(yè)鏈條
從包鋁熱電廠到包頭鋁業(yè)30萬噸400千安電解系列廠房,中間路途僅幾公里,而包鋁熱電廠從規(guī)劃到建成投產(chǎn)的歷程卻整整經(jīng)過了十個年頭。
早在2003年,包頭鋁業(yè)就開始籌建自備電廠,但在取得項目所需的全部支持性文件后,2007年卻由于各種原因擱淺。而那時,火爆的鋁行業(yè)市場行情掩蓋了包頭鋁業(yè)結(jié)構(gòu)不合理的弊端。因此,盡管產(chǎn)業(yè)鏈增量未能實現(xiàn)與存量電解鋁產(chǎn)業(yè)的續(xù)接,包頭鋁業(yè)依然憑借著短行程的產(chǎn)業(yè)鏈和較高的鋁價,保持了不錯的盈利水平。
驟起于2008年的國際金融危機,似乎在一夜之間改變了整個電解鋁行業(yè)的發(fā)展樣態(tài),把包頭鋁業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈缺失、成本無法有效掌控、抗風(fēng)險能力薄弱的短板暴露無遺。在此情況下,占比達(dá)40%以上的電力成本就成為了讓包頭鋁業(yè)“活下去”的巨大包袱。而包鋁的情況在中國鋁業(yè)成員企業(yè)中是普遍現(xiàn)象——產(chǎn)業(yè)鏈不完善、自備電廠率嚴(yán)重不足,導(dǎo)致電解鋁企業(yè)生產(chǎn)成本高,市場競爭力不強。因此,填平補齊,挖掘設(shè)備潛力,完善產(chǎn)業(yè)鏈就成為中鋁公司的必然舉措。
經(jīng)過艱難的協(xié)調(diào)努力,2014年7月,建設(shè)周期達(dá)1年半時間的包鋁2臺33萬兆瓦機組正式投產(chǎn)運行。自備電廠的投用使該企業(yè)噸產(chǎn)品用電成本降低了0.08元,由此帶來該企業(yè)噸產(chǎn)品制造成本降低1080元,按財務(wù)口徑計算,一年就可創(chuàng)效5億元。
提升管理 優(yōu)化各項指標(biāo)
“沒有嚴(yán)格的管理,再大的‘盤子’都是空的。”柴永成接受記者采訪時說,“綜合交流電單耗、電流效率、氟化鹽單耗、陽極消耗、動力電消耗、備品備件機物料等則是各分廠必須通過強化管理完成的剛性指標(biāo)任務(wù)。”該企業(yè)一方面全面優(yōu)化電解系列各項技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo),降低生產(chǎn)成本;另一方面重拳出擊,堵塞管理漏洞。
加大電解生產(chǎn)指標(biāo)優(yōu)化和平穩(wěn)運行的管理力度,通過全面落實“五低、四穩(wěn)、兩保持”工藝管理理念、提高工藝合格率、對陽極成本實行內(nèi)部預(yù)算管理、每月全程監(jiān)控、定期進(jìn)行成本分析等一系列措施,使管理的降本增效潛力被挖掘出來。噸鋁液交流電單耗同比降低274千瓦時,為企業(yè)創(chuàng)造效益3900萬元;電流效率同比提高1.02個百分點,為企業(yè)創(chuàng)造效益2900余萬元。據(jù)了解,2014年,三個電解廠平均噸鋁可控成本實際降低了180多元,連同陽極成本的降低,僅此兩項全年就增加效益1.2億余元。
在現(xiàn)場采訪時,電解二廠廠長李志強告訴記者,剛接到2014年噸鋁可控成本降低160元的指標(biāo)任務(wù)后感到壓力非常大。“2014年我們真的是拼了,”李志強說,“電解一線員工不用說,機關(guān)黨員和干部幾乎一個不留地全部充實到一線,辦公樓是空了,一線干勁卻增強了。”拼出來的結(jié)果是,電解二廠2014年原鋁液交流電耗同比降低了262千瓦時/噸,噸鋁可控成本下降188.2元,節(jié)約成本4120余萬元。
針對包鋁管理費用、維修費用、陽極成本等偏高的狀況,包頭鋁業(yè)把降低陽極成本作為挖潛增效的重要突破口,內(nèi)部實行預(yù)算管理,每月進(jìn)行全程監(jiān)控,定期進(jìn)行成本分析,制訂最優(yōu)工藝方案,1~12月份包頭鋁業(yè)自產(chǎn)陽極成本同比降低369元/噸,僅此一項全年減少成本4235萬元。營銷中心主任焦木杰告訴記者:“通過全方位的嚴(yán)格管理和費用控制,2014年包鋁電解鋁產(chǎn)量增加但機物料消耗卻降低了7000多萬元。”
與此同時,優(yōu)化調(diào)整存量,積極推進(jìn)全面的市場化改革。與改革前相比,該企業(yè)組織機構(gòu)總量由27個優(yōu)化整合為21個;二級機構(gòu)、三級機構(gòu)、中層管理人員、基層管理人員精簡率分別達(dá)到26%、32%、35%、19%;人均勞動生產(chǎn)率從不足50噸/人·年提升到目前的130噸/人·年。另外,通過大膽創(chuàng)新與河南天成彩鋁公司進(jìn)行混合所有制的合資合作,新成立的包頭市天成鋁業(yè)有限公司于2014年9月份正式投產(chǎn)運行,一舉盤活了原電解二廠鑄造廠房及鋁合金棒材生產(chǎn)線等閑置資產(chǎn)6500多萬元,當(dāng)年可降低固定費用500多萬元,并增加了新的效益增長點。而早在2012年先行走出這一步的包鋁集團原炭素廠,在2014年也為企業(yè)貢獻(xiàn)了1200多萬元的利潤。
責(zé)任編輯:彭薇
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.luytgc.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。