唱響降本增效“好聲音”
——西南鋁擠壓廠開展“上量調(diào)結(jié)構(gòu)、降本增效益”攻堅戰(zhàn)側(cè)記
2018年07月31日 9:31 5562次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 鋁資訊 作者: 邱勁
在中鋁西南鋁業(yè)(集團)有限公司全面打響“上量調(diào)結(jié)構(gòu)、降本增效益”攻堅戰(zhàn)之時,西南鋁擠壓廠立足自身實際,以結(jié)構(gòu)調(diào)整促發(fā)展、工藝優(yōu)化提質(zhì)量、設(shè)備技改降能耗為主要切入點,在結(jié)構(gòu)調(diào)整、降本增效這條路上唱出了自己的“好聲音”。
結(jié)構(gòu)調(diào)整
——把航空航天材料做“精”
近年來,受國際國內(nèi)市場的影響,擠壓廠常規(guī)產(chǎn)品市場拓展遇到前所未有的壓力,是每月“等米下鍋”還是主動出擊?工廠領(lǐng)導(dǎo)班子審時度勢,確定了以干“精”航空航天小型材、小管材為發(fā)展方向。
該廠首先重新整合生產(chǎn)要素,對擠壓作業(yè)區(qū)、精整作業(yè)區(qū)進行合并。優(yōu)化生產(chǎn)系統(tǒng),建立制造部統(tǒng)一協(xié)調(diào)生產(chǎn)的運行模式,實現(xiàn)生產(chǎn)、質(zhì)量、安全的閉環(huán)管理,讓制造部能夠從內(nèi)部加強對生產(chǎn)要素的綜合利用更加流暢高效的發(fā)揮管理效能。同時對設(shè)備系統(tǒng)進行整合。按照設(shè)置科學(xué)、責(zé)權(quán)明確、精干高效的原則重新組建設(shè)備管理科和維護保障部,實現(xiàn)相近業(yè)務(wù)的合理分配,進一步優(yōu)化人力資源配置,打造一支精干高效的維護保障隊伍,從中調(diào)劑部分機電人員補充生產(chǎn)一線,為打通生產(chǎn)小型材、小管材之路奠定堅實的人員基礎(chǔ)。
“目前我們制造部組織機構(gòu)、人員配備已按照工廠堅定不移地走‘小型材、小管材’發(fā)展之路進行組織、補充、完善,我們在生產(chǎn)組織也以全明細排產(chǎn)計劃為準繩,以每月7日、17日、月末生產(chǎn)的5天作為控制節(jié)點,在生產(chǎn)組織中突出‘以質(zhì)保量’,強化生產(chǎn)組織的有效性和均勻性,不斷地提高職工的責(zé)任意識,力爭一步一個腳印實現(xiàn)工廠每月生產(chǎn)目標。”制造部主任徐冰介紹。
目前,新的組織架構(gòu)已經(jīng)在擠壓廠順利運行。新成立的維護保障部注重結(jié)果導(dǎo)向,嚴肅考核機制,切實改變以往“被動式等事情做”為“主動找事情做”。成立兩個月以來,維護保障部完成設(shè)備預(yù)防性維護、“安全環(huán)保質(zhì)量”攻堅戰(zhàn)重點工作128項;制造部內(nèi)部根據(jù)職工的身體條件、技術(shù)水平、本人意愿進行相互調(diào)劑,交叉作業(yè),促進職工充分發(fā)揮優(yōu)勢,在工作中揚長避短。通過這些行之有效的工作措施,不僅打通了生產(chǎn)瓶頸,提高了生產(chǎn)效率,也促進工廠生產(chǎn)水平上了一個新臺階。
工藝優(yōu)化
——眾多“點子”提質(zhì)量
“降本增效不僅僅是杜絕浪費,更重要的是改進工藝流程和生產(chǎn)方式,提高實物質(zhì)量和成品率。”這在擠壓廠己成為全體干部職工的共識。
在制造部擠壓作業(yè)區(qū)30米跨生產(chǎn)班2500噸1號機臺,三級技師汪曉玲給大家講起了獲得中鋁集團“銀點子”——2500噸1號擠壓管材用長大針改短大針的項目故事。
2016年下半年,該廠陸續(xù)接到航空用戶投訴多批管材內(nèi)壁出現(xiàn)發(fā)黑、起皮、凹坑等缺陷,甚至裝機時出現(xiàn)“滲油”問題。對于客戶的投訴,該廠馬上進行了分析,查明原因主要是擠壓時抹油潤滑擠壓針,潤滑劑中含有石墨粉,造成石墨壓入管內(nèi)壁所致。
問題出現(xiàn),擠壓廠立即著手改進,開展了無潤滑擠壓試制法,一個班、兩個班、三個班不停地試制,均以“大針斷裂”失敗告終,無潤滑擠壓試制出現(xiàn)了令人棘手的“攔路虎”,到最后連最有經(jīng)驗的操作手都不敢操作,生產(chǎn)停止。一次、兩次、三次乃至更多次地擠壓……長大針無一例外均發(fā)生斷裂……
“用長的大針不行試試短的行不?”汪曉玲這一提議頓時引起大家的共鳴,經(jīng)過對大針斷裂處再次分析,發(fā)現(xiàn)擠壓時大針結(jié)構(gòu)呈“懸臂梁”形式,大針長度越長,越不穩(wěn)定,越容易變形,并且出現(xiàn)“上抬或下壓”問題,大針斷裂的風(fēng)險很大。
按照長改短這一提議,技術(shù)開發(fā)科工藝組采用之前斷裂的大針加工成3種規(guī)格的短大針,開始嘗試進行無潤滑擠壓,經(jīng)過幾個班的生產(chǎn)實踐,短大針沒有發(fā)生斷裂現(xiàn)象,再生產(chǎn)、再試制、設(shè)備正常,短大針沒有出現(xiàn)斷針現(xiàn)象,而且通過無潤滑擠壓的管材內(nèi)表面質(zhì)量明顯提高,起皮廢品大幅減少,偏心廢品也大幅減少。
“兩個多月的辛苦努力終于成功了。隨后技術(shù)開發(fā)科工藝組將短大針無潤滑擠壓應(yīng)用到重型汽車發(fā)動機用6XXX合金管材的生產(chǎn)中,使管材起皮偏心廢品大幅減少,內(nèi)表面起皮、粗糙等缺陷大大減少,成品率提高近5%,而且還大幅節(jié)約了能源、縮短工時。
技術(shù)改造
——舉一反三降能耗
科學(xué)地利用能源信息化系統(tǒng)是維護保障部在節(jié)能降本中采取的一項重要舉措。
2015年,西南鋁能源管理信息化系統(tǒng)投入運行后,在系統(tǒng)管理中采集到了工廠3500噸油壓機的啟停信號以及4臺主泵的電流信號,他們發(fā)現(xiàn)3500噸油壓機的主要用能部位是4臺液壓油泵,除1號泵為90千瓦以外,其余3臺主泵都是132千瓦,在開始擠壓鑄錠的時候,1號主泵電流值顯著增加,突破擠壓以后,電流值下降,而其余3臺主泵的電流值在生產(chǎn)過程中均為65安培左右,而65安培的含義是主泵處于空轉(zhuǎn)狀態(tài),也就是說,3500噸油壓機在工作過程中,只有功率最低的1號主泵在做有用功,而其余功率較大的3臺主泵基本上在做無用功。
對此,維護保障部立即組織技術(shù)人員在保證正常生產(chǎn)運轉(zhuǎn)的情況下,綜合計算結(jié)果進行程序控制優(yōu)化,于今年1月停用了3500噸油壓機的1號主泵,通過2月份與3月份的數(shù)據(jù)對比,實施后3500噸油壓機電單耗下降12%。
設(shè)備技術(shù)人員立即舉一反三,著手實施了另外兩臺油壓機的節(jié)能改造。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截止到3月份累計已實現(xiàn)節(jié)能9萬多千瓦時。除此之外,擠壓廠還通過對循環(huán)水泵站實施了全封閉式管道、降低出水壓力等節(jié)能改造,以及其他的點滴節(jié)能活動的開展,1~3月已經(jīng)取得了節(jié)能76萬千瓦時的好成績。
“降本增效攻堅戰(zhàn)只是一個號令,它更需要的是每個職工齊心協(xié)力共同參與和推進,我們要努力形成全員、全過程、全方位的成本控制格局,使降低成本落實到每個職工的具體行動中。只要人人降本增效,我們就一定能夠結(jié)出豐碩的果實。”擠壓廠廠長劉俊義充滿信心地說道。(邱勁)
責(zé)任編輯:于璐
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