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漢鋅人:用科技創(chuàng)新實現(xiàn)“綠色夢”

2013年07月25日 15:35 7451次瀏覽 來源:   分類: 鉛鋅資訊   作者:


  “煙氣循環(huán)升溫”、“低溫位熱能回收”、“高壓飽和蒸汽利用”……陜西有色集團旗下的漢中鋅業(yè)有限責任公司,以科技創(chuàng)新領跑節(jié)能減排,先后實施了10余項技術改造,用新技術的引進與轉化來實現(xiàn)綠色企業(yè)、節(jié)能減排的夢。
  漢中鋅業(yè)是一個年產工業(yè)硫酸70萬噸的制酸企業(yè)。怎樣向硫酸生產工藝要節(jié)能,要減排,要綠色生產呢?請看:
  煙氣循環(huán)升溫改造。他們借鑒國外經驗,將硫酸生產系統(tǒng)的二吸塔出口煙道與干燥口煙道導通,利用干燥氣體進行轉化升溫。這樣一改,減少了水分的帶入,充分利用了煙氣的熱量。從運行效果看,開車母酸用量減少一半,升溫時間提前12小時以上,每次開車節(jié)約電量近萬度。
  低溫位熱能的回收改造。制酸生產過程干吸工序三氧化硫吸收會放出大量熱量。目前大多數鋅冶煉企業(yè)在制酸生產過程,對這部分熱能均未能有效回收利用,造成低溫位熱能的流失浪費。漢中鋅業(yè)同瑞典阿法拉伐公司就干吸工序的低溫位熱能回收技術進行研討,編制技術改造方案,使用特殊材質的換熱器,將低溫位熱能用于余熱鍋爐給水。目前系統(tǒng)運行正常,按每年裝置運行8000小時、燃煤價格每噸500元計算,每年可節(jié)約308萬元的燃料成本。
  高壓飽和蒸汽利用改造。在冶煉煙氣制酸過程中,由于煙氣中存在大量金屬氧化物,余熱鍋爐無法安裝過熱管,產生出大量飽和蒸汽。用飽和蒸汽發(fā)電,其發(fā)電機組只能進口,大大增加了發(fā)電成本。所以大多數企業(yè)只能舍棄余熱發(fā)電。漢中鋅業(yè)與東方鍋爐集團合作,制定了用燃煤鍋爐過熱飽和蒸汽發(fā)電的技術方案并投入使用,降低了投資成本,日常維護費用大大縮減。這一技術改造的使用,成功解決了制約用飽和蒸汽發(fā)電這一難題,走出了一條全新的余熱利用之路。
  二氧化硫風機變頻改造。在漢中鋅業(yè),制酸系統(tǒng)二氧化硫風機啟動原來采用水電阻降壓啟動,工頻運行靠調節(jié)風門的開度來控制風量,效率低下,耗能嚴重,控制精度偏低。他們通過變頻改造,對電動機實現(xiàn)無級調速,動態(tài)響應速度快,調速精度高,運行安全可靠,維修方便,每小時節(jié)電847KW,年節(jié)約834噸標煤。
  二氧化硫風機汽輪機驅動改造。二氧化硫風機是制酸系統(tǒng)的心臟設備,也是制酸系統(tǒng)功率最大、能耗較高的設備。余熱鍋爐產出的蒸汽壓力較高,用于生產需要減溫減壓。他們給二氧化硫風機加裝汽輪機,利用這部分壓力較高的蒸汽輔助驅動,年節(jié)電折合標煤180噸。
  制酸系統(tǒng)轉化余熱利用改造。漢中鋅業(yè)制酸系統(tǒng)采用兩轉兩吸工藝,換熱器出口去一吸塔這部分煙氣溫度約200℃,相對偏低,不便于回收利用,國內大部分企業(yè)就放棄利用。漢中鋅業(yè)在換熱器出口安裝省煤器,加熱鍋爐給水,將鍋爐給水溫度提高到140℃左右,年節(jié)約700噸標煤。

 

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責任編輯:小貝

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